一、概述
蕪湖發(fā)電廠#11機(jī)組在1998年底大修時(shí)安裝了菲利浦rms700型(老產(chǎn)品)tsi裝置,其主要測量內(nèi)容包括轉(zhuǎn)速、鑒相、高低壓缸差脹、軸位移、#1-#4瓦軸振動(dòng)、軸偏心、高壓缸膨脹。其中,高低壓缸差脹、軸位移、#1-#4瓦軸振動(dòng)分別設(shè)有機(jī)組保護(hù)系統(tǒng),當(dāng)高壓缸差脹超過+7.0mm或-1.5mm時(shí)停機(jī);低壓缸差脹超過+7.5mm或-1.5mm時(shí)停機(jī);軸向位移只有在兩側(cè)的數(shù)值同時(shí)超過_1.2mm時(shí)停機(jī);#1-#4瓦軸振動(dòng)則是在任一只瓦軸的x向或y向振動(dòng)超過260μm時(shí)停機(jī)。報(bào)警值的調(diào)整較繁瑣且偏差較大。
2000年德國epro公司收購菲利浦公司tsi產(chǎn)品,生產(chǎn)出新產(chǎn)品mms6000系統(tǒng),該系統(tǒng)僅對其二次監(jiān)視模件進(jìn)行改進(jìn),一次部分仍用原系統(tǒng)的產(chǎn)品。
二、原rms700系統(tǒng)的使用情況及存在的問題
從#11機(jī)組rms700系統(tǒng)隨1998年機(jī)組大修時(shí)進(jìn)行的安裝、調(diào)試、試用情況來看,其轉(zhuǎn)速、鑒相、偏心、高壓缸膨脹、高壓缸差脹、軸位移的測量準(zhǔn)確,保護(hù)動(dòng)作可靠:低壓缸差脹指示偏大,自查測量系統(tǒng)正常,但系統(tǒng)誤差較大,無修正手段,故低壓缸差脹保護(hù)一直未投入閉環(huán)運(yùn)行。此外,#l-#4瓦軸振動(dòng)當(dāng)時(shí)存在較大的尖脈沖干擾信號(hào),使軸振保護(hù)在試運(yùn)行期間誤動(dòng)一次;開環(huán)運(yùn)行后,有幾次達(dá)跳機(jī)值,造成較壞的影響。經(jīng)過分析查找動(dòng)作的原因,發(fā)現(xiàn)主要原因是,安裝時(shí)探頭至前置器的過渡接頭的外邊未被絕緣,造成信號(hào)接地引發(fā)干擾。其次,前置器至主機(jī)的電纜沒有用絕緣較好的計(jì)算機(jī)電纜,也是形成干擾的原因。當(dāng)時(shí)的試驗(yàn)分析排除了主機(jī)板受干擾的可能。查明原因并處理后,收到了明顯的效果。當(dāng)時(shí),#3、#4瓦軸振動(dòng)數(shù)值的下降幅度達(dá)1/3還多,但是仍時(shí)有尖脈沖信號(hào)現(xiàn)象發(fā)生。為了確保軸振保護(hù)投入后動(dòng)作的可靠性、準(zhǔn)確性,經(jīng)廠部同意,將其動(dòng)作后加入了30秒延時(shí),并投入了閉環(huán)運(yùn)行。
經(jīng)過近一年半時(shí)間的運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)存在下列問題:
●#1一#4瓦軸振時(shí)有尖脈沖信號(hào),特別是#3、#4瓦軸振信號(hào)有時(shí)達(dá)跳機(jī)值,時(shí)刻威脅機(jī)組的安全生產(chǎn);●低壓缸差脹指示偏大,自查測量系統(tǒng)正常,但系統(tǒng)誤差較大,無修正手段,故低壓缸差脹保護(hù)一直未投入閉環(huán)運(yùn)行;
●#1一#4瓦軸振在任一只瓦軸的x向或y向振動(dòng)超過260μm時(shí)則延時(shí)30秒停機(jī),違背電廠二十五項(xiàng)反措。
三、mms6000系統(tǒng)介紹
mms6000系統(tǒng)是由上海松源自控公司引進(jìn)的德國epro公司的產(chǎn)品,其主要內(nèi)容包括mms6110雙通道軸振動(dòng)模件4塊,mms6120雙通道軸振動(dòng)模件3塊,mms6210雙通道軸位移模件2塊,mms6220雙通道軸偏心模件1塊,mms6312雙通道轉(zhuǎn)速模件1塊,mms6410雙通道缸脹模件1塊,ves8153電源模件1塊,lsl020液晶顯示模件20塊。
僅從內(nèi)容上看,mms6000系統(tǒng)只比原系統(tǒng)多了5個(gè)瓦的軸承振動(dòng),但mms6000系統(tǒng)的功能卻大大增強(qiáng)了。*,mms6000系統(tǒng)的供電方式為兩路冗余,直流24v,采用二極管隔離;第二,mms6000系統(tǒng)所有模件的設(shè)置都可使用一根rs232接口電纜,把模件面板上的接口連接到一臺(tái)手提電腦上,且可在線設(shè)置和顯示測量結(jié)果和狀態(tài)軟件。
四、mms6000系統(tǒng)的成功應(yīng)用
2001年9月利用#11機(jī)組再次小修的機(jī)會(huì),將主機(jī)換型為mms6000系統(tǒng),將前置器至主機(jī)后的電纜全換成計(jì)算機(jī)電纜,且將主機(jī)的接地接入dcs接地系統(tǒng),以免除由于電位差造成的不必要的干擾信號(hào)。
從#11機(jī)組這次安裝、調(diào)試、試用mms6000系統(tǒng)來看,在低壓缸差脹測量上利用電腦對其作了線性化處理,使得在機(jī)組啟動(dòng)、帶負(fù)荷過程中,低壓缸差脹值在*化的線性范圍內(nèi),保證了測量的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性,一次性投入閉環(huán)運(yùn)行.#1~#4瓦軸振情況較以前有很大改善,從曲線上看,信號(hào)的穩(wěn)定性好,#3、#4瓦軸振的數(shù)值變化較明顯(見表1)。而且,#1-#4瓦軸振保護(hù)采取的是,在任一瓦軸的x向振動(dòng)值達(dá)165μm和y向振動(dòng)值達(dá)260μm或y向振動(dòng)值達(dá)165μm和x向振動(dòng)值達(dá)260μm時(shí),保護(hù)才動(dòng)作,去掉了延時(shí).
綜上所述,自#11機(jī)組主機(jī)換型和信號(hào)電纜更換后,tsi裝置系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,為#11機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了有力的保障。