渦凹氣浮工藝作為一種的氣浮工藝,在水處理、污泥處理方面有著廣闊的應用。它的發(fā)展依賴于基礎理論的研究。在機理方面,如氣泡的結(jié)構(gòu)和特征、氣泡尺寸放入控制、氣泡與絮凝體的黏附條件等均需深入研究;在應用方面,對于工業(yè)廢水和城市污水以及污泥的處理,應從節(jié)約藥劑和降低運行費用等方面來深入研究。 渦凹氣浮機的影響運行因素
1.污水水質(zhì)對渦凹氣浮機的影響由于工業(yè)廢水和污水中一般會含有相當比例的ca2+、so42-,而且在氣浮過程中會投加一些浮選藥劑,渦凹氣浮系統(tǒng)運行一段時間后,氣浮機輪、軸承處附著一層垢,會使氣浮系統(tǒng)的效率降低。
2.污水流量對處理效果的影響
污水流量對處理效果的影響也是不容忽視的。在氣浮機運行時必須保證每間氣浮池的配水均勻,流量的變化意味著污染物量的變化,需要及時調(diào)整藥劑投加量才能取得的效果。當污水流量過大時,氣浮池水平流速加快,停留時間縮短,對絮凝體上浮分離不利;流速過大會引起分離區(qū)水流紊動過大而造成泡絮結(jié)合體破碎。當水量過大時應及時調(diào)整出水堰高度以防止污水進入浮渣系統(tǒng)[6]。
3.絮凝劑及ph值對氣浮效果的影響
氣浮效果的好壞除了受氣浮設備性能的影響外,還與絮凝劑的投加量和ph值有關。目前采用的絮凝劑大部分為pac和pam系列。絮凝劑投加量并不是越多越好。有機高分子的投加量對絮凝效果有顯著影響。實驗證明,對于絮凝的發(fā)生,存在一個zuijia投加量,超過此量時,絮凝效果會下降,超過太多則會起相反的保護作用[7]。而且現(xiàn)采用的絮凝劑多為酸性絮凝劑,有其的ph值。當污水的ph值超過ph值時,會引起絮凝體的溶解或破碎,對氣浮分離產(chǎn)生相當不利的影響。因此,在運行過程中,應對進水ph值加以監(jiān)測和控制。
渦凹氣浮法在煉油污水處理中的應用
目前,渦凹氣浮工藝在主要用于含油廢水、造紙廢水及污泥濃縮等方面[8]。下面以渦凹氣浮工藝在含油廢水中的應用為例,來說明它在實際工程中的應用。
揚子石化含硫原油改建擴建工程竣工后,原污水場能力明顯不足,且原污水場界區(qū)內(nèi)已無擴容場地,改造設施應小型化[9]。改造方案在部分回流溶氣氣浮和渦凹氣浮中選擇,下表是2種方案的比較:
項目
部分回流溶氣氣浮
渦凹氣浮
處理量/(m3•h-1)
600
600
氣泡直徑/μm
30~100
>100
建議投資/萬元
309
229
占地面積/m2
1400
120
電耗/(kw•h•t-1)
0.330
0,015
改造后的工藝流程采用2組渦凹氣浮機組,每組處理能力320m3/h,功率7.8kw。新建污水處理裝置工藝流程圖及進水水質(zhì)指標:
水質(zhì)指標:
項目
進水
出水
油量
600
600
油質(zhì)量濃度
≤200
≤20
硫化物質(zhì)量濃度
≤50
≤20
cod值
≤1000
≤650
*: 單位為m3/h
投入使用的渦凹氣浮機組運行良好,設備振動及噪音很小;產(chǎn)生的氣泡均勻細密;出渣細密,分布均勻;出水清澈,無明顯油花。下表為改造前后生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)對比:
項目
二污場
渦凹氣浮工藝
進水流量*
249
430
氣浮進水含油量
321
150
氣浮出水含油量
29.8
17.7
氣浮出水cod值
481
239
含油去除率**
0.91
0.88
*:單位為m3/h;**:無單位
由上表可見,改造后污水處理能力增大,處理效果與改造前基本相同,且改造后出水含油量和cod值均達到設計指標。
改造前后污水處理消耗及成本對比見下表:
項目
改造前
改造后
pac消耗/(kg•t-1)
0.0670(固體)
0.1590(液體)
pam消耗/(kg•t-1)
0.0033(固體)
電耗/(kw•h•t-1)
0.257
0.036
非凈化風消耗/( m3•t-1)
0.14
0
由上表可見,改造后污水處理裝置電耗及凈化風消耗均大幅降低。
通過上述的一系列比較,在煉油污水處理中,渦凹氣浮與溶氣氣浮的處理效果接近;相比溶氣氣浮,渦凹氣浮具有投資少、占地面積小、節(jié)能降耗、操作強度低等優(yōu)勢。